鋼渣磨煤機磨棒多少錢就找陳榮瀟
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在利用對棒磨機進行生產的時候鋼棒對物料的打擊和摩擦是對物料起到作用的兩種主要力,鋼棒在棒磨機筒體內的作用對于物料的研磨程度起著直接作用,因此對于鋼棒的調整直接關系到棒磨機的生產效率。因此我們要對物料本身以及棒磨機的鋼棒配比對物料研磨產生的影響做出分析。
物料粒度的分布對棒磨機研磨產生的影響:
1、磨機的生產負荷
在對物料的研磨過程中,物料負荷如果過大就會在棒磨機內部停留的時間變短,造成研磨的不充分,物料所形成的粒度就會變粗,造成研磨的不充分。
2、原料粒度的問題
在對棒磨機投入物料的時候,必須要對物料的粒度有所控制。物料的進料粒度應該在棒磨機可以控制的范圍之內,通常需要再二十毫米,才能保證出料粒度的合格。
3、原料物料的硬度問題
在棒磨機的生產中就要對除了對其粒度有所控制之外,還應該對研磨物料的硬度有所控制,應該保證物料的硬度也在研磨要求的范圍之內。通常棒磨機要求進料的硬度在莫氏5之內。
4、棒磨機內部鋼棒的級配與物料粒度的關系
對于棒磨機內部鋼棒的直徑較大的鋼棒堆積在一起的時候,由于鋼棒的裝載量通常在筒體內部裝載總量的百分之三十五到百分之四十之間,因此其鋼棒內部存在著很大的間隙,物料流動速度較快,研磨的時間也很短,因此會出現物料研磨不充分的現象。而為了解決這個問題,通常在實際操作中會在正常粗鋼棒中間添加適量的能對粗鋼棒起到充容作用的細鋼棒,同時由于鋼棒與物料之間的接觸面積增大,物料和鋼棒在其內部的運行也會變緩,由此也會增加實際的研磨過程和研磨效率,通過這一舉措也可以對棒磨機實際生產中的問題來進行彌補和控制。
粉碎均勻不過磨等的優勢,減輕了工人的勞動力,國內棒磨機鋼棒,提高了磨機生產效率,國內客戶對此棒,和球磨機一樣。我公司,節約了生產成本,直徑40mm——110mm,極易斷棒,經濟效益十分明顯,去除了不必要的浪費,致力于生產出優質耐磨的專用磨棒服務于棒磨機用戶,后續磁選環節工作量大等問題,
通俗的講,經過調質的65Mn組織更加細膩圓滑,圓滑的東西抗磨是的。這就是鵝卵石為什么都是一個圓嘟嘟滑溜溜的原因。所以,65Mn出廠不熱處理和經過后續的熱處理調質,其耐磨性能是有很大差距的。 
棒磨機用耐磨鋼棒(華民磨棒)用于水泥廠、電廠、礦山、石英砂廠、硅砂廠、砂加氣、煤化工、加氣混凝土廠等眾多棒磨機、磨煤機用戶廠家。現在市場上所用鋼棒乃鋼廠軋鋼而成,其技術要求不高,耐磨效果極差,在使用時消耗量極大,國家的資源在大量的浪費。 
    我公司(華民磨棒)在國家提倡節約能源,造福子孫后代的號召下。針對現在市場上一易耗產品(軋鋼鋼棒)。于是我公司花費巨資聘請各類專家專門研究此產品,開發一耐磨度較高的鋼棒代替現有國內使用的易耗鋼棒。我公司經多年研究,終于開發出新型合金耐磨鋼棒。此耐磨鋼棒的耐磨效果是軋鋼而成鋼棒的4——6倍。每年可為國家節約鋼材約幾百萬噸乃至上千萬噸。 
    我公司(華民磨棒)所生產的新型合金耐磨鋼棒是采用方法生產,尺寸規格完全可以按照客戶的需求進行調整,靈活性大大提高,去除了不必要的浪費。同時它延長了使用壽命,節約了成本,減輕了工人的勞動力。不要為天天停磨機加鋼棒而煩惱,還大大的增加了產量。 
此耐磨鋼棒特點如下,節約了成本,斷裂,尺寸規格完全可以按照客戶的需求進行調整,——-鋼廠訂購原材料——-原材料進廠后檢驗————-檢驗合格后用專業設備,
65Mn圓鋼出廠時并不經過調直處理,彎曲度非常大,直接用于棒磨機鋼棒是不科學的。必須經過專業的校直機調整好直線度后,在用作棒磨機鋼棒將會大大降低棒的消耗。 
目前,經過實地調查,大多數企業使用的還是鋼廠出廠的65Mn圓鋼、45#圓鋼等。圓鋼做為鋼廠的原材料,出廠前沒有經過調質處理,以65Mn為例進行分析。 
1、化學成分:碳C:0.62~0.70硅Si:0.17~0.37錳Mn:0.90~1.20硫S:≤0.035 
磷P:≤0.035鉻Cr:≤0.25鎳Ni:≤0.25銅Cu:≤0.25 
從化學成分來分析,65Mn數于中碳錳合金鋼,因添加了合理的Mn鋼,是得剛性優良,用作彈簧鋼等材質,所以,選用65Mn材質是沒有問題的。 
2、硬度。關于硬度和耐磨性之間的關系,從誕生了金屬材料開始,這兩個參數之間的微妙關系話題就沒有休止過。在一般的摩擦學文章中均認為金屬材料表面硬度越大,其耐磨性越好,因此出現了滲氮、淬火等熱處理技術,提高耐磨性;但也不盡然,如果材料韌性變差,在高速重載研磨時,開始接觸時,容易造成裂紋,發生斷裂,耐磨性可能變差。65Mn材質的淬透性還是不錯的,這就說明了————通過專業的熱處理技術適當提高65Mn‘硬度,可以增加其耐磨性,將其作為棒磨機鋼棒的角色發揮到。但是,如果熱處理過程中,一味的追求硬度,將會適得其反。而且,作為長度極高的耐磨散放件,硬度過高極易引起斷裂!導致嚴重的質量事故。 
鋼廠出廠的65Mn圓鋼一般洛氏15-20度左右,還是屬于硬度偏低,沒有能夠達到耐磨好的效果。經過多年的實踐經驗,65Mn材質的磨棒熱處理到洛氏45-55度之間時,作為棒磨機鋼棒使用的各項指標均趨于平衡,達到了效果。 
3、金相組織。65Mn圓鋼出廠時是沒有經過調質處理的,其進組織主要是鐵素體和珠光體,但是經過調質處理后,起金相組織發生了非常大的變化,成了馬氏體和碳化物,組織變得更加細膩。  
綜上所述,棒磨機鋼棒看似簡單的鋼棒,其實蘊藏著非常多的玄機。選用經過校直和調質熱處理到HRC45-55D65Mn鋼棒,可以大大減少停機檢查和換棒、加棒時間,提高研磨效率降低成本;還可以大大降低工人勞動強度。高耐磨的鋼棒能夠使研磨棒棒在相對較長的時間里保持一個合理的級配,對于產品細度的可控性和產量都將如虎添翼。如今,行業間的競爭已經日趨激烈,選擇一種合理合適的高鋼棒,能夠幫助企業降低成本,提益,打敗競爭對手,保持行業。 
4、沖擊。實際測量,65Mn圓鋼和經過調質熱處理到HRC45-55,其沖擊實驗值均ak>12j/cm2。所以,適當熱處理對沖擊值并沒有壞的影響。 
5、跌落試驗。跌落試驗選用的是6米跌落機,經過實地實驗,65Mn圓鋼跌落10支跌落次數為8000次,其中有一支棒在6000次是斷為兩截,經分析是鋼質不純凈導致。經過處理的HRC45-55,跌落20支,8000次無斷棒出現。事實證明,HRC45-55是靠譜的。 
6、斷棒率。針對棒磨機鋼棒來講,斷棒是非常可怕的。因為棒磨機工作原理是將棒裝進磨機后,棒和棒之間平行放置,棒與棒之間的間隙充滿了物料。棒在筒體電機動力帶動下,平行運轉并將間隙之間的物料研磨成粉。當有斷棒出現時,有可能會橫在平行棒之間,這將導致嚴重后果。棒之間的平行關系將被徹底打亂,導致整個磨機里面的棒出現彎曲、纏繞、斷裂!整個磨機將陷入癱瘓,而且清理工作將非常困難!所以,斷棒被認為是棒磨機鋼棒事故之首!!! 
跌落試驗已經證實,65Mn圓鋼出廠時,因在煉鋼或者熱扎過程中偶有缺陷,導致鋼材鋼質不純凈,金相組織不嚴密,內應力沒有等原因,容易導致斷棒現象發生。經過合理調質處理的棒,已經了內應力,并細化了晶體組織,就不容易出現斷棒。當然,有些廠家調質時一味追求硬度的提高,會適得其反,大大增加斷棒率。 
7、彎棒率。針對棒磨機鋼棒產品,彎棒勢必會增大棒與棒之間的間隙,分散棒的研磨力,導致本該一次研磨成分的物料隨棒旋轉,多次研磨,降低產量的同時浪費電力。所以,棒彎曲對磨耗的影響非常大,一定要控制好直線度。
本人從事棒磨機鋼棒制造行業已經多年,對棒磨機鋼棒有自己淺顯認識,鑒于國內很多同仁也在為選擇一種優良靠譜的棒磨機鋼棒而傷腦筋,下面就我將說說我的看法。 
首先,需要知道棒磨機鋼棒是什么。棒磨機鋼棒用于棒磨機(棒磨機),作為研磨介質,起碼的要求就是要耐磨。怎么做到耐磨呢?因為我們國內出現棒磨機較晚,目前國家還沒有出臺棒磨機鋼棒相關的國家標準,甚至沒有一個行業標準來參考。所以,我們沒有資料來參考和考評棒磨機鋼棒是否耐磨。這就導致——很多企業投資購買了棒磨機,想要達到節能高產的效果,但是因為棒磨機鋼棒不夠,實際并沒有達到節能降耗節約成本的目的。相反,頻繁的停機清理斷棒彎棒、加新棒,既影響了產量,又增加了工人勞動強度。。。并沒有真正把棒磨機式的棒磨機優勢發揮出來。 
針對這些問題,我們不妨先從目前使用的棒磨機鋼棒著手研究。因沒有資料就可以參考,我們不妨借鑒類似的產品——球磨機鋼球來研究他的參數。球磨機鋼球作為和棒磨機鋼棒同樣的用途,國家標準規定了他的化學成分、硬度、金相組織、沖擊值、落球實驗次數、碎球率等參數,因為每個參數都影響到了球耗。棒磨機鋼棒也一樣,應該從化學成分、硬度、金相、沖擊、跌落試驗、斷棒率、彎棒率等方面來研究。 
還大大的增加了產量,磨機廠家強力推薦的棒磨機鋼棒,鉀鈉長石,同時它延長了使用壽命。兩頭尖細,用來做耐磨鋼棒顯然是不科學的!因其硬度很低。節約了成本,華民磨棒!正因以上這些缺陷,經濟效益十分明顯,終于成功的開發出新型耐磨棒。極易斷棒!跌落測試等————全部合格后入庫待發,永不斷棒的棒磨機耐磨鋼棒,5-2倍。