在噴漿工藝調整前,由于噴漿面過大,泥漿四處飛濺,不僅影響鏈輪、鏈節等設備的正常運行,還造成泥漿浪費嚴重。而泥漿用量大,不但要消耗大量的脫模劑和煤泥等原料,還需要開動10多臺泥漿泵和攪拌機,才能滿足噴漿需要,無形中增加了脫模劑和電費成本。噴漿泵批發廠家——煙臺賽地重工有限公司試對噴漿工藝進行了調整。首先精確調整了噴漿管和鋼模之間的間距,降低了噴漿泵的壓力,減輕了泥漿外濺;其次,根據生產實際,調整了泥漿扇面幅度,減少了泥漿在噴漿過程中的浪費;再次,合理縮減噴漿房的面積,以提高泥漿的回流率,減少泥漿外溢造成的浪費現象。