螺桿空壓機結構改進及相關計算結果分析
      1、螺桿空壓機結構改進方法
          對原型油氣分離器提出以下四種改進方案: 
          改型(1) 將原型油氣分離器分離器的中心筒直徑加大至0.25m,長度加長0.05m,入口速度提高至11.8m/s。
          改型(2) 在改型(1)的基礎上,進一步提高入口速度為18.22m/s。
          改型(3) 在改型(1)的基礎上,進一步放大中心筒直徑為0.3m。
          改型(4) 在改型(3)的基礎上,提高入口速度為18.22m/s。
          由于原型設計為定型產品,其外形尺寸(主要是分離器直徑)受限,因此此次改型暫不修改分離器直徑,以利于產品生產。 
 
        2、改型設計計算結果分析
       
        1) 改型設計后的流場
          四種改型設計的流場中,中心筒下方都沒有了繞分離器中心軸旋轉的小旋渦,流線接觸壁面的幾率明顯增加。特別是改型(3)、(4)的流場,由于中心筒直徑較大,上??諌簷C限制了旋轉氣流的最小直徑,因此,氣流在壁面與中心筒之間的旋轉圈數較多,更是提高了氣流碰撞壁面的幾率。在改型(4)中,相對改型(3)而言,由于氣流速度高,一小部分氣流沒有經過充分發展即進入出口段,將會造成小油滴逃逸數量增多。
          2) 改型設計后的出口速度分布
 
          通過擴大中心筒直徑,出口面速度分布有了極大改善。其中,改型(3)的出口最大速度為0.964m/s,而且沿高度分布比較均勻,對后面的二次分離最為有利。而在改型(4)中,雖然最高速度也只有1.07m/s,但沿高度分布不太均勻,出口頂部的速度明顯高于下部,也證明了一小部分氣流并沒有經過充分發展即進入了出口段。
            3) 改型設計后的油滴運動軌跡 
 
            四種改型設計中,油滴從入口進入分離器,絕大多數油滴撞擊到壁面而被捕集,其余的小油滴運動軌跡與分離器的氣相流場基本一直,再次表明碰撞在油氣分離過程中仍然是主要機制。 
            在螺桿空壓機改型(3)、(4)中,由于中心筒直徑限制了油滴旋轉的最小直徑,限制了油滴在中心筒外旋流中向分離器中心移動的趨勢,使油滴碰撞壁面的幾率大大增加,分離效率明顯提高。