冶煉燒結機頭電除塵設備改造。針對燒結機頭電除塵器存在的問題,介紹了該除塵器本體結構改進情況和技術特點,以及除塵器投運后的技術狀況、測試效果等。
一臺3號75m2燒結機,年產入爐燒結礦60萬噸。在燒結過程中會產生大量的粉塵,尤其是尾部及以下燒結過程中,污染是最嚴重的。為此,在1979年5月成立了40平方米的單室雙電場靜電除塵器,主要是針對3號燒結機尾,熱屏和成品的其他部分返礦收集灰塵的來源。1992年3月在除塵器入口端加上一個電場3號電除塵器電場從單室雙電場改為單室三電場。然而,由于機身結構,3-2,3-3電場的開發水平在70年代有的許多缺陷,需要加以改進和完善。同時,這兩個農場經過18多年的經營,發生變形電暈絲斷裂,撕裂陽極板,陰極和陽極命中的頭,陽極和陰極振打清理不力等諸多問題,導致40平方米3號電除塵器除塵效率不高,不能滿足生產工藝和環境保護的需要,一直威脅一燒3號燒結機的正常生產,因此它必須轉型和改造。
技術原理
采用功率電子技術,將電除塵器交流電流轉換為電壓70KV以上,峰值電流4~6A,時間寬度低于20μS。采取一些電流脈沖控制方式,增加ESP的帶電荷量,煙塵收集帶電的能量增加移動速度,并減少無效的電能供應,提高除塵器的收集效率。
1.4影響電除塵器除塵效率的因素
導致多數電除塵器除塵效率不高的因素很多,而諸多因素又相互關聯,簡述為:1)電除塵器選型冒進2)電除塵器本體安裝調試欠佳及驗收不嚴3)運行參數偏離設計值4)供電控制不佳
1.5生產操作控制方面
1)目前燒結廠大多采用三班制,在原料成分不改變的情況下,三個班應盡量采用相同的操作參數,穩定工況。2)對降塵管、電除塵器下的灰斗,要按實際情況制定合理的放灰制度,減少放灰次數,且每次放灰應留下足夠余量,減小雙層卸灰閥的漏風。3)變形和極線的損壞要及時處理,對高壓絕緣器件定期進行擦拭,對電場內的積塊進行清除。
2、改造方案
2.1采用電磁錘振打頂技術,想法獨特,結構創新
1、振打機構布置在除塵器頂部,其振打絕緣件朝上,省去了側部振打機構在場內部所占的空間位置,使其在長度方向比常規電除塵器縮短2至3米,在同等設備長度下可增長電場長度。2、振打裝置中運動部件只有電磁錘,且隔離于煙氣之外,工作環境好,維修和保養時不停火,不進入內部電場,降低了維保工作者的勞動量,從而確保了除塵器工作時的安全。3、振打機理科學,清灰效果好,最大幅度地提高電場運行電壓,從而提高除塵效率和整機可靠性。4、頂部振打的作用力方向與極板、極線的軸線方向相一致,不對陽極板、陰極線產生橫向剪切力,構件使用壽命長,徹底解決了如側部振打所造成的易斷線、掉錘等問題,大大地提高了電除塵器的可靠性。
2.1.2實施方法。先后利用設備大修時間,對A線機頭除塵極線、極板整體更換;氣流分布梭,膨脹節更換;振打錘校正,陽極振打桿校正處理;錐形絕緣軸更換;頂部大梁支撐架檢查變形校正脫焊或更換;電場漏風漏水位置處理;卸灰系統也用了有效的處理措施。對B線機頭進行了極板極線的校正;振打錘校正,陽極振打桿校正處理;電場漏風漏水位置處理;卸灰系統也用了有效的處理措施。通過兩次大修,從一定程度上提高了除塵電場內部構造的精確度,控制了漏風現象,提高了局部煙氣溫度,防止二次揚塵。
2.2與常規電除塵器相比,維護費用極低
BC型電除塵器結構優越易損件少,檢修方便,維護費用低。
2.3完善的模擬電場
公司具有完善的模擬電場,所有高壓硅整流設備和低壓自動控制系統,都是通過模擬電場調試出廠,以確保向用戶提供最優質的產品。
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