鍋爐除塵器煙氣通過進煙道進入文丘里,在喉部的入口被水均勻的噴入,由于煙氣高速運動,因此噴入的水被其融化成細小的水霧濕煙氣中的灰料,這樣,灰料與水滴發生了碰撞凝聚,尤其是料徑細小的灰塵料可以被水霧水溶。達到第一次除塵和脫硫,這些為灰料的分離做好充分的準備,此后進入筒體,迅速降低溫度的煙氣繼續沖擊池內的石灰水,煙氣中的粉塵和SO2與池中的石灰水反應生成硫酸鹽,在慣性力、重力、附著力、凝聚力的作用下沉入水底完成第二次脫硫過程,被煙氣激起的水花,水霧與洗滌后的煙氣在風機引力下,氣水同時抬開,使煙氣與石灰水充分反應,然后經葉輪脫水器進行氣水分離,水經泄水管流進水池,并使煙氣完成第三次除塵與脫硫,凈化后的氣體經過風機排入大氣。
鍋爐除塵器改造后的投運效果怎么樣
(1)改造后的粉塵排放量比改造前減少了86%。
鍋爐除塵器改造后的投運效果:鍋爐除塵器改造前除塵器出口粉塵排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除塵器出口粉塵排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2號爐粉塵排放量減少了86%,每年可減少粉塵排放量2700噸。
(2)轉動極板電除塵新技術的應用,使除塵系統比傳統電除塵技術節能33%,節能效果達到國內領先水平。
鍋爐除塵器改造僅把原來的第4電場改造成為轉動極板電場,實現了出口粉塵小于50mg/Nm3的預定目標,如果用傳統電除塵技術改造,那么需要在原來除塵器的基礎上增加兩個電場。在同等性能下,轉動極板電除塵器系統比傳統電除塵技術節能33%,每年可節約用電438萬kWh。
(3)轉動極板電除塵器改造增加了后續脫硫設備的可靠性,減少運行阻力。
在轉動極板電除塵器投運的一個月以來,由于除塵器效率的提高,進入脫硫系統的粉塵量減少,沒有發生過改造前常發生的脫硫煙氣換熱器堵塞的現象,由于消除了堵塞現象,使脫硫系統運行阻力平均減少220Pa,累計每年可節省電耗110萬kWh。
鍋爐除塵器改裝不容忽視,由于除塵器制造廠家大多是個體戶,規模小,技新鮮自來水在進入鍋爐濕式除塵器進行煙氣除塵過術力量薄弱,除塵器質量難免有問題,司爐工操作運程中,洗滌下來大量飛灰和未燃盡微小碳粒并吸收了行維護不善,造成煙氣帶水,導致廢水PH值下機進氣箱引起濕灰堆積,使引風機葉輪帶水粘灰,轉降,廢水中含大量粒徑小的煙塵,在鍋爐除塵器改造廢水中呈懸子失掉平衡,引風機產生振動、腐蝕,造成煙道阻力急浮狀態,在無擾動靜止情況下,沉降速度較慢。
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