礦粉壓球機http://www.hcgzjc.com為冶煉生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。近年來,國內(nèi)錳礦資源日趨貧乏,為了提高入
爐礦品位,同其它高爐錳鐵廠家一樣,很多公司使用了大量高品位、高錳鐵比的進(jìn)口錳礦,配加適量高鐵礦物調(diào)整
其錳鐵比值,冶煉了不同牌號的錳鐵產(chǎn)品。 如何更有效的在錳鐵高爐中應(yīng)用呢?恒昌冶金建材設(shè)備廠技術(shù)部經(jīng)過對
礦粉壓球機球團礦的試驗取得了成功,推廣應(yīng)用后取代了高鐵錳礦及燒結(jié)鐵礦,取得了明顯的綜合效益。是一件可
喜可賀的成績,礦粉壓球機在錳鐵高爐中試用成功,改變了冷態(tài)機械壓制,強度較差的狀況,所以試驗的主要目的
在于測試其配用比例對錳鐵高爐爐況及主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的影響。為觀察使用效果,采取了逐次加大其使用比例的
方法。實踐表明,在正常生產(chǎn)條件下,當(dāng)配加礦粉壓球機比例增加到20%時,爐況仍然正常。其它各項技術(shù)指標(biāo)和
操作參數(shù)并不遜于基準(zhǔn)期,其中焦炭負(fù)荷和焦比還優(yōu)于基準(zhǔn)期,這與基準(zhǔn)期人爐焦炭中有30%質(zhì)量較差的大堆焦有
關(guān)。所以,只要精心操作,準(zhǔn)確判斷,及時調(diào)劑,一般不會造成較大的爐況失常。總之,在該廠現(xiàn)有生產(chǎn)工藝條件
下,在錳鐵高爐中配加礦粉壓球機調(diào)整錳鐵牌號是可行的,值得推廣應(yīng)用。
    根據(jù)礦粉壓球機強度狀況,在日常操作和調(diào)整過程中主要采取了如下針對措施:
①加強對原燃料的篩分管理。礦粉壓球機適當(dāng)篩分,以求最大限度地減少礦粉壓球機破損和粉沫入爐,為高爐順行
創(chuàng)造有利條件;
②在操作管理上,精心操作、準(zhǔn)確判斷、及時調(diào)整;以倒裝為主適當(dāng)疏松邊緣的裝料順序,較低的爐溫控制及適當(dāng)
的造渣、送風(fēng)制度,促進(jìn)爐況順行,減少因礦粉壓球機入爐所帶來的難行、懸料及其它失常爐況;
③堅持適量配用、靈活調(diào)劑的原則:依據(jù)原燃料狀況及天氣變化,適量配用礦粉壓球機,并靈活調(diào)劑,以求爐況穩(wěn)
順。 礦粉壓球機的制作工藝決定了其抗壓強度,在運輸、上倉、槽下上料等過程中產(chǎn)生一定的破損;在爐內(nèi)可能因
其中的化學(xué)粘結(jié)劑有機成分遇高溫急劇分解、揮發(fā)導(dǎo)致其抗熱強度下降,并產(chǎn)生新的破損,惡化料柱的透氣性。這
也是礦粉壓球機在焦炭負(fù)荷較重的高爐生鐵冶煉條件下不能得到正常應(yīng)用的主要原因。 雖然高爐錳鐵冶煉焦炭負(fù)荷
較輕,可以配入一定比例的礦粉壓球機,同樣存在一定量的問題。礦粉壓球機http://www.hcgzjc.com根據(jù)生產(chǎn)和設(shè)
備實際狀況,改造后效果顯著。提高了設(shè)備的利用率和生產(chǎn)效率,為冶煉生產(chǎn)和設(shè)備運行創(chuàng)造了良好條件。
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