燃油燃氣鍋爐改造后使用生物質燃燒機對煙氣中NOx含量影響
摘 要:為了使某單位2臺75t/h中壓燃油燃氣鍋爐的煙氣排放達到環保排放國家標準,同時鍋爐
的生產能力達到生產需要與工藝指標,通過更換燃料、設計改造燃燒機的排布及數量,使鍋爐的燃
燒及尾氣的排放達到標準.結果表明:通過合理設計,燃燒機的排布由橫向2臺改成3臺,則每個機
組的燃燒機由4臺增加至6臺;燃料由油和煉廠燃料氣的混合料變為純天然氣,則在提高燃料燃燒效
率的同時,煙氣排放達到國家標準.其中煙塵質量濃度≤40mglms,煙塵黑度為林格曼黑度1級,
煙氣含量中氧含量約3%(干基容積百分數),Nn質量濃度≤200mglNm{,CO質量濃度≤100mglNms
,SO,質量濃度≤100mglNms.
在燃燒過程中產生氮氧化物(NOi)和碳氫化合物,它們是形成光化學煙霧的重要成分,對大氣造成
污染,進而對人和動物的身體健康產生危害;另一方面,NO,是形成酸雨的主要物質之一,會造成
土壤酸化以及水體富營養化等危害,它還能與臭氧反應,從而造成臭氧層破壞口1].因此,降低
NOJ的排放量是亟待解決的重要問題之一.2014年我國新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB 
132712014)規定氮氧化物排放限值不能高于400mglm3[2].
  對鍋爐尾部煙氣采用選擇性催化還原技術(SCR)來脫硝可以有效降低煙氣中NO,含量,但是脫
硝投資費用較高,大多應用在大中型火電廠.所以,如何減少鍋爐爐膛內NO,生成量,同時又能降
低鍋爐煙氣脫硝投資費用成為新的研究熱點.金偉韌等口1利用A-MACT燃燒技術對2290t/h鍋爐
燃燒系統進行了整體改造和優化,使之達到低NO,排放的環保性,同時在經濟性方面也取得了良好
效果.何兆來_1對長海#9鍋爐低氦燃燒機進行改造,發現改造后NO,含量明顯降低,同時降低了電
廠脫硝運行費用.暢文喜邸o對600MW超臨界鍋爐低氮燃燒機進行政造,發現可以使NO,排放量大
大降低.李強等口1利用新型燃燒技術對原有的燃燒機進行改造,有效降低了鍋爐NO,的排放.由
此可見,低氮燃燒機能大大降低爐內NO,的生成,燃燒機改造逐漸成為降低煙氣NO,含量的關鍵改
造之一.天然氣發電在優化我國能源結構、節能環保和應對氣候變化等方面具有自身的優勢口].
本文對呼和浩特某石化廠的2臺75t/h中壓燃油燃氣鍋爐進行改造,同時為其他機組鍋爐的改造積
累經驗.
1 目前運行情況
  呼和浩特某石化廠現有2臺75t/h中壓燃油燃氣鍋爐,于2012年9月投產.生產廠家是***有限
公司.該鍋爐為單鍋筒,自然循環,集中下降管,“Ⅱ”布置的燃油氣鍋爐,鍋爐室內布置.鍋爐
前部為爐膛,水平煙道裝設了兩級對流過熱器.尾部豎井煙道中布置3組省煤器和鋼管式空氣預熱
器.鍋筒內部采用旋風分離器進行一次汽水分離,過熱蒸汽溫度的控制采用給水噴水減溫裝置.爐
膛采用膜式水冷壁,供水采用集中下降管;平臺為柵格結構.
  其設計參數為:汽包工作壓力4.2MPa;主汽溫度450℃;主汽壓力3.82MPa;主汽流量410 
t/h;給水溫度104℃;額定工況設計效率≥90%;鍋爐燃料主要為燃料氣,當燃科氣不足時常壓渣
油作為補充;負荷自動調節范圍為30%-100%;排煙溫度≤160℃.
  燃燒機采用湖南吉祥石化科技股份有限公司生產的W型高效節能燃燒機.燒氣時,負荷調節比
為1:8;燒油采用機械霧化油噴嘴,負荷調節比為1:5.為了確保安全,每臺燃燒機設置帶氣動推
進器及電子點火桿式燃氣長明燈1支,發熱量不小于0.022MW,燃料氣壓力0.02——0.10MPa.
  2臺鍋爐自投產運行起較為穩定,基本滿足了生產需要及煙氣的各項環保指標.但自2014年1月
份當地環保局引入污染物折算值概念后,要求:煙氣排煙含塵量不大干50mglNd,SO:質量濃度不
大于100mglNd,Nq質量濃度不大于400mglNd[2].鍋爐在油氣混燒時,煙氣中NO,超標,質量濃度
一般
在600mg/Nm3左右,S02質量濃度在80mg/Nd左右,排煙含塵質量濃度在40mglNms左右.其煙氣的
環保指標難以達標,經常出現生產需要與工藝指標發生沖突的情況.同時,鍋爐滿負荷運行時,爐
膛上部溫度高,導致設備超溫運行,存在安全隱患.燃料成分與參數如表1所示.
  表1 石化廠燃料氣成分與參數
蠛料氣組成  質量分數
  0.58%
   3.04%
   14.13%
   2.37%
   0.85%
≤20mg/Nm3
  25.92%
    27. 17%
   19.82%
   2.39%
  1.55%
    2. 18%
  100.00%
相對分子質量
 重量熱值
 體積熱值
   18.34
 41769kj,/kg
34192kj/Nms
  常壓渣油溫度90℃,熱值41.84MJ/kg,具體性質如表2所示.
2 改造方案
  本次燃燒機的改造目的是實現爐內低氮燃燒,同時使尾氣排放達到國家標準.解決方案的選擇
是更換鍋爐燃料——從原有的油氣混合改為純天然氣.天然氣從外圍鋪設專用的天然氣管道引至鍋
爐
前,利用現有的工藝流程及設備設施接入鍋爐原有管道,同時對燃燒機睇。1部分進行適應性改造
.因為在燃油鍋爐中,油燃燒產生的NO,主要是NO,它的生成機理有2種:熱力型NO的生成和燃料型
NO的生成。1”1“],因此通過更換燃料即可達到預期的設計結果.
  天然氣的組成(質量分數)為:CO,1.63%,CH.,93.72%,C2H63.26%,CsH80.63%,H2S 
O.59%,雜質等0.17%,合計100%;體積熱值35057kj/Nm3.鍋爐熱力校核計算如表3所示.由表3
可知,
根據天然氣的組成對鍋爐進行熱力校核計算的結果,寫鍋爐原設計完全采用燃料氣狀況相差不大,
基本能滿足鍋爐原設計要求.
原鍋爐采用油氣混燒,由于燃燒機數量少,滿負荷運行時,火焰高度較高,導致爐膛上部溫度高,
設備超溫.
  因鍋爐燃料更換為天然氣,建議燃燒機更換為低Nn側燒氣體燃燒機,同時增加燃燒機數量,適
當降低燃燒機火焰高度,保證鍋爐正常經濟運行.
  該低NO,側燒氣體燃燒機采用燃料分級、強化混合、非當量分段燃燒、降低燃燒火焰中心溫度
、扼制NO。生成的燃燒技術.燃燒機采用二段燃料低NO,燃燒技術,一段燃料燃燒形成的圓形火焰
的中60心層火焰,此時是高過剩空氣量燃燒,故降低了中心火焰溫度;多余空氣繼續向爐膛內噴射
,與二段燃料混合燃燒,此時,由于向爐膛內噴射的空氣與向爐膛內高速噴射的燃料混合氣形成一
個負壓區,將與爐管進行熱交換后溫度已下降的煙氣吸回,冷卻外層火焰,從而使整個圓形火焰溫
度降至1450℃以下,這就避免了N:與O:反應生成NO的溫度條件,從而達到降低排放煙氣中的NO
,含量目的.其調節比大,操作彈性寬,從而實現了燃料氣分級、分段燃燒,燃料燃燒充分完全,
使得爐膛溫度分布更均勻,降低了燃燒火焰溫度和煙氣中Nn的排放;由于切向旋流供風的特別設計
,配合主輔燒嘴穩焰噴孑L噴射角相對應設計,火焰穩定性能好;由于設計多火嘴,每個火嘴的發
熱量小,再則,火焰脫離噴頭燃燒特點,噴頭一直處于燃料氣的流動冷卻狀態下,噴頭不易結焦與
堵塞,且使用壽命長.
  燃燒機安裝位置以原燃燒機安裝高度為準,即原燃燒機平臺處.根據鍋爐大小及燃燒機設計,
每臺鍋爐最多可排布6臺燃燒機.改造前后燃燒機垂直安裝高度不變,僅橫向增加燃燒機數量并重
新排布.
  改造后每臺鍋爐設6臺燃氣燃燒機,調風器左右旋向示意如圖2所示.烘燒器改造前后相關指標
及性能的對比結果如表4所示.
所需改造的燃料器清單如下:名稱,燃氣燃燒機;規格及型號,WYNQ-CQ10.O;數量,12臺;備注
,每臺鍋爐6臺燃燒機(2臺鍋爐).
3 改造后節能減排情況
  天然氣是優質高效的清潔能源,燃燒后無廢渣、廢水產生,相較煤炭、石油等能源