本年鎳價跌逾成 不銹鋼廠苦等春燕
不銹鋼無縫復合管連鑄連軋生產(chǎn)方法及設備,屬于冶金領域不同金屬無縫復合管生產(chǎn)工藝中一種近終型連鑄連軋技術。
該發(fā)明特征在于采用兩臺并列安裝的立式空心管坯連鑄機,直接鑄出不銹鋼復合空心管坯,并將高溫管坯切成定尺放入斜底保溫爐進行均熱和溫度調(diào)整,然后將管坯取出送入三輥行星斜軋機進行延伸初軋,隨后將初軋荒管送進張力減徑機、定徑機精軋出成品管,成品管經(jīng)過冷卻、矯直、定尺、平頭和檢驗后包裝入庫,整個生產(chǎn)過程是在線連續(xù)的。
采用該方法既能生產(chǎn)不銹鋼單面無縫復合管,還可以生產(chǎn)雙面復合管,而且省去了傳統(tǒng)工藝中實心坯穿孔工序和兩次坯料加熱,并實現(xiàn)了無縫復合鋼管生產(chǎn)的近終型連鑄連軋,這不僅縮短生產(chǎn)流程、減少設備投入、節(jié)約了能源,還提高了軋機生產(chǎn)效率和鋼管軋制質(zhì)量。...............南京不銹鋼欄桿www.njgjgyp.com
通過優(yōu)化配料工藝、創(chuàng)新爐料結構,探索裝料制度、成功應用多環(huán)布料,研究高鋁渣的性能、掌握高鋁礦冶煉技術,成功實施高風溫、高頂壓、高煤比、低硅冶煉等技術,在爐料品位降低,焦炭質(zhì)量犬幅度降低的情況下,取得了較好的經(jīng)濟效益。
在選擇經(jīng)濟礦冶煉的同時,必須面對經(jīng)濟礦帶來的一些不利因素,其中礦石中的al2o3高,就是一個突出問題。
一般認為爐渣中al2o3在14%以內(nèi),屬于低鋁爐渣,適宜冶煉;14%~16%屬于中鋁爐渣,冶煉有一定難度;al2o3超過16%,就可以稱為高鋁爐渣,冶煉就相當困難。許多企業(yè)甚至認為,高于17%以后,基本無法正常冶煉。
通過對高鋁爐渣性能的深入研究,基本掌握了高鋁渣的冶煉技術。日鋼爐渣中的al2o3含量最低也在15.5%以上,最高平均達到18%以上,屬于高鋁爐渣冶煉。
al2o3超過16%以上,爐渣的熔化溫度就會急劇上升到1500oc以上,爐渣的黏度會增加。爐渣黏度過大,爐渣黏稠,就會造成高爐滴落帶內(nèi)的阻損很大,致使爐料下降和煤氣上升困難。在爐缸表現(xiàn)為渣鐵難于分離,渣鐵滯留量增大,爐缸堆積;在爐外表現(xiàn)為渣鐵結殼,流動性能差,爐前組織困難;最后,高爐受風能力越來越差,導致高爐失常。
針對高鋁爐渣黏度高、熔化溫度高的問題,對高鋁礦冶煉時的造渣制度和熱制度作重新調(diào)整,確定造渣制度要以二元堿度為主要調(diào)節(jié)手段,三元堿度作為參考,四元堿度為中心的總方針,并且提出鎂鋁比(mgo/al2o3,)的概念。通過酸堿料調(diào)節(jié)二元堿度,參考爐渣中al2o3含量,通過調(diào)整燒結礦中的mgo,控制爐渣中mgo的含量,隨al2o3含量變化,控制鎂鋁比,最后使爐渣四無堿度控制在0.95~1.0左右。
熱制度以控制鐵水顯熱為依據(jù),日常調(diào)劑以控制鐵中含硅量為手段,保證鐵水物理溫度&ge l480oc,最終達到提高爐渣熱焓,降低爐渣黏度,提高爐渣流動性的日的,有效地改善了爐缸的工作狀態(tài),改善了高爐順行,取得了較好效果。
低硅冶煉是一項綜合技術。由于日鋼的原、燃料條件逐步轉(zhuǎn)差,低硅冶煉不能依靠改善焦炭質(zhì)量,提高入爐品位等&ldquo 精料&rdquo 手段來實現(xiàn)。對于面臨的困難,煉鐵技術人員,進行了充分的分析研究,并由鐵前部牽頭組織,針對燒結、球團、煉鐵三個系統(tǒng)每旬定期召開攻關會議,強調(diào)低硅冶煉對煉鐵、煉鋼的重要意義,同時強調(diào)降硅要從系統(tǒng)內(nèi)部著手,要完全通過提高操作水平來保障低硅冶煉的實現(xiàn)。
燒結廠主要工作是:穩(wěn)定成分、提高強度、改善粒級、降低亞鐵等。
煉鐵廠主要措施是:穩(wěn)定操作、活躍爐缸、提高渣堿度、降低硅偏差等.通過改進操作,日鋼高爐的平均硅含量降低到0.37%,實現(xiàn)了低硅冶煉。
低硅冶煉是多環(huán)布料技術、合理渣相選擇,高頂壓、高風溫等技術成功應用后的一個具體體現(xiàn),是煉鐵系統(tǒng)進步后的必然。(中國冶金報)...............南京鐵藝www.njtuguan.com
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