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[供應]運城鋼鐵廠燒結機除塵器改造后需要注意
- 產品產地:河北泊頭
- 產品品牌:15343174995
- 包裝規格:15343174995
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- 產品單價:0
- 更新日期:2020-04-08 10:48:48
- 有效期至:2020-05-09
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運城鋼鐵廠燒結機除塵器改造后需要注意
詳細信息
目前鋼鐵行業煙塵凈化設備以電除塵器為主,但是電除塵器存在對0.1至2μm的細顆粒物除塵效率低,受粉塵特性變化影響大等局限性,很難達到2012年《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》規定的顆粒物排放限值為30mg/m3的標準要求,因此燒結機尾電除塵器亟需改造。電改袋方案具有投資低,對細顆粒物除塵效率高等優勢。因此,在工業實踐中得到廣泛應用。首陽環保給大家普及下鋼鐵廠燒結機除塵器改造后需要注意事項。
 電改袋后除塵器工作原理:
   袋式除塵器的氣體凈化方式為外濾式,含塵氣體由分風管進入各單元過濾室,氣流通過適當導流和自然流向分布,達到整個過濾室內氣流分布均勻。含塵氣體中的顆粒粉塵通過自然沉降分離后直接落入灰斗,其余粉塵在導流系統的引導下,隨氣流進入中箱體過濾區,經布袋過濾吸附在濾袋外表面。過濾后的潔凈氣體透過濾袋經上箱體,通過離線閥由排風管排出。壓縮氣體經噴口噴向濾袋,與其引射的周圍氣體一起射入濾袋內部,引發濾袋全面抖動并形成由里向外的反吹氣流作用,清除附著在濾袋外表面的粉塵,達到清灰的目的。
燒結機機頭布袋除塵器注意事項:
 (1)首先要對煙氣降溫,使煙氣溫度控制在布袋除塵器能承受的范圍以內。
 (2)檢測煙氣溫度,燒結機除塵器前方加冷風閥,防止煙氣溫度過高損毀除塵布袋。
 (3)檢測燒結機除塵器壓差,防止因除塵器阻力過大造成燒結機頭煙氣外溢。
 (4)采用覆膜或防水除塵布袋,防止除塵器結露現象的發生。
 (5)操作員工應熟悉布袋除塵器的性能、原理、使用狀況,并掌握維修和調整方法。
 (6)氣源三聯件、儲氣罐中的分離器應每天排污一次,且油水分離器應每隔4~8月清洗一次,油霧器應經常檢查存油情況,及時加油。
 (7)輸灰裝置、減速機等機械運動部件應按規定注油和換油,發現有不正?,F象應及時排除。
 (8)脈沖閥膜片損壞應及時更換。如有故障,應及時地排查,內部有水分、雜質,應進行清洗
 (9)定期測定工藝參數,如煙氣量、濃度、溫度等,發現問題,應及時查找原因并處理定時脈沖控制儀,定期測定清灰周期是否準確,否則應進行調整。
 (10)使用定阻式脈沖控制儀,應定期檢查壓力開關的工作情況,測壓口是否堵塞,并進行清理。
 (11)開機時,應先接通壓縮空氣至儲氣罐,接通控制電源,開啟排灰裝置,如系統中還有其它機械設備,應先啟動下游設備。
 (12)停機時,在工藝系統停止之后,應保持布袋除塵器和引風機繼續工作一會兒,得以排除設備內的水分和灰塵,注意的是,在布袋除塵器停止工作時,一定反復對除塵器進行清灰裝置(用手動清灰得知是否有積灰),將除塵濾袋上的粉塵除掉,以防受潮氣影響而糊袋子。
  由于近年來我國投產了一批大燒結機,使得重點鋼鐵企業服役燒結機的平均單機面積由1980年的66.9m2上升到目前的103.6m2,更由于目前正在建設幾臺大燒結機,我國重點鋼鐵企業燒結機的平均單機面積可望達到111.8m2.即使如此,我國重點鋼鐵企業燒結機的平均單機面積上升也是不快的。包括地方骨干鋼鐵企業在內,無論是服役的還是包括正在建設的燒結機在內,小于或等于90m2的小結機臺數仍然占大多數,服役的178臺,包括在建的184臺,其平均單機面積為46.1m2.如果再包括地方小型鋼鐵企業的70臺(不完全統計)服役和在建的小燒結機在內,則達254臺,這254臺的平均單機面積僅為39.2m2而全國服役和在建的燒結機平均單機面積也僅有60.8m2.與燒結工業發達的日本和西歐相比差距很大。日本目前服役的34臺燒結機,其平均單機面積達280m2.
     從整體來說,這批小燒結機所生產的燒結礦質量差,多數環保不理想,成本和能耗高,勞動生產率低。形成這種局面,原因是多方面的,其中也有技術方面的原因。為了使我國的燒結廠更好地面對市場經濟,對我國現有的一批老燒結機進行技術改造是必要的。事實上,我國燒結廠的技術改造一直在進行,特別是引進寶鋼燒結技術以來,更加大了改造的力度,使不少燒結廠發生了不小的變化。技術改進方案有就地改造和異地改造。
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