參考資料:www.wxryf.com純化水設備是你電氣控制有問題,膜堆被燒了;2進口處缺少保護裝置,3設備設計有問題(有進水超標回流?產水超標回流?泵啟初期要回流,等等)
我一般給別人做分析都是到現場,有時候問題就在現在的一個小細節,跟他們一起看他們怎么,還有我覺得是自控及系統成套設置有漏洞。找細節上的問題
個人不認為是這個問題,EDI前面裝TOC是很正常的,而且我們做的都裝了,也沒出現問題。高溫會不會是淡水流太小了。
如果水泵停止而電源不停止就會出現這種情況,膜塊像是燒壞其實不是水溫高而是EDI設備自身發熱造成的。再一個就是調試的問題各流量有沒有加檢測及控制系統。
現在的整改方案是更換前面預處理的活性炭,因為是整改機,原來的設備是用混床的,我們在后面加了套反滲透,和EDI,目的是想換掉混床。EDI估計報廢咯,這單虧大咯。
你說的+上我說的,結果就是他現在的結果模塊燒了。
TOC UV前置,進水泵啟動慢,那么會短時間內產生氧化劑及導致水溫升高,進而EDI電源再同時開啟,這時便會非常容易導致膜堆內部高溫,或燒毀。
總而言之EDI是嬌氣的東西,在電氣及工藝單元設計稍有不合理,即會出問題。
解決此問題要綜合詳細的分析。
EDI前級安裝降TOC器是曾經被推薦的配置,早幾年采用這種工藝的很多,也沒見到有什么不妥的,不過這幾年已經看不到這樣的推薦配置了。可能是有這方面的影響,但不至于成為主因,還是得從預處理等方面著手。
其實,膜塊已經剖解了,看過膜塊內部情況后就能很好說明問題了,我不明白伊樂科出具的檢測報告為什么還這么模棱兩可,不直接說明。
原來的配置 是 原水箱→原水泵→砂慮→碳慮→軟化器→精濾→高壓泵→RO膜→RO水箱→混床泵→混床→增壓泵 →用水點, 我們整改后是從RO水箱開始,高壓泵→RO膜→中間水箱→EDI增壓泵→TOC脫除器→精濾EDI膜堆→增壓泵→用水點。