焦化廠焦爐地面站除塵器改造效果特點
焦爐地面除塵站預噴涂、排灰、噴吹系統改造
裝煤煙氣不再進入地面站,因此預噴涂系統失去作用,預噴涂系統所存在的問題都不存在了。脈沖噴吹閥采用了進口產品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設備的工作穩定性,噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進口產品,在試運行期間工作穩定。將原CaCO3粉噴涂料改為導焦粉噴涂,采用雙管路多點噴涂,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路。依靠出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利于下灰。通過實際運行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板機內,保證了可燃物快速排到倉外,抑制了碳在倉內發生氧化反應,消除了倉內著火的可能性。
 焦化廠除塵器改造效果特點:
⒈在原有設備上增加了布袋的過濾面積,根據現場情況確定是加高或加室改造。
⒉優化了進風系統,根據風量、風壓設計了回流、旋流進風系統,降低了風阻、使各凈化室分風均勻。
⒊我們加大了攔焦車的吸塵罩,并加裝了爐門煙助引風機,確保了在接焦過程中產生的煙塵收集率在94%以上。
⒋在裝煤、推焦爐門加裝了收風罩,使在裝煤和推焦時產生的煙塵大限度的收集,捕塵率在95%以上。
⒌我們優化了電臺的傳輸信號,使其運行穩定。
  焦化廠脈沖袋式除塵器的檢修步驟
(①)為便于維護作業,必須設置必要的梯子、通道以及照明設備。其中手持燈電源應是安全電源。
(②)把系統內的有毒有害氣體用空氣充分置換,以防可能發生的事故。
(③)在檢查作業時,為了不使設備被人開動,作業人員要自己攜帶超作盤的鑰匙,并且在超作盤掛上嚴禁啟動的字牌。
(④)必須切斷開關的總電源。
(⑤)閥門檢修管理a、運轉中的檢查:動作狀態,閥門開啟是否靈活、準確;驅動裝置(氣缸或電動缸)的動作狀況,氣源配件的動作狀況;閥門的密封性;b、停車時的檢修:變形及磨損;閥門的密封性;
(⑥)卸灰閥檢修管理a、運轉中的檢查:密封是否良好;有無異常聲音;潤滑是否充足;粉塵排出是否暢通;b、停車時的檢修:清掃葉片粉塵;檢修葉片磨損;加足潤滑油;
(⑦)粉塵輸送機檢修管理a、運轉中的檢查:檢查驅動裝置和旋轉情況;拉緊驅動鏈條;轉動異聲;潤滑是否充足;b、停車時的檢修:螺旋、刮板磨損;清除罩內集灰;檢查磨損情況;加足潤滑油;
(⑧)清灰機構檢修管理a、運行中的檢查:根據壓差了解清灰狀況;檢查振動聲音是否異常;壓縮空氣的壓力是否符和要求;電磁閥、脈沖閥的動作狀態;離線提升閥動作及密封狀況;振打電機的動作狀態;b、停車時的檢修:檢查并確認清灰動作程序;離線閥開關;振打電機的工作狀態;電磁閥、脈沖閥的動作狀態;
(⑨)濾袋檢修管理
a、除塵布袋的堵塞。布袋發生堵塞時,使阻力增高,可由壓差計的讀數增大表現出來。布袋堵塞是引起布袋磨損、穿孔、脫落等現象的主要原因。
b、除塵濾袋的破損。布袋的形狀和布袋的安裝方法與機構決定布袋容易破損的位置,依此可以進行檢查和維修。
c、布袋的老化。須進行原因調查,采取消除措施并更換除塵濾袋。
d、新舊布袋不應混裝,避免損壞時間不同影響除塵設備正常工作。
 當除塵器停止運行前,除必須徹底清灰外,還應注意下列問題:
㈠在長期停止運轉期間,要充分注意風機的清掃、防銹等工作,防止灰塵和雨水進入軸承(注意電動機的防潮)。在停止運轉前,應把灰斗內的積灰排除干凈。清灰機構與驅動部分要充分注油。
㈡袋室內往往發生濕氣凝結現象,這是含濕氣體,特別是燃燒產生的氣體冷卻后引起的,因此,要在系統冷卻之前,把含濕氣體排出去,完全換上干燥的空氣,也就是在工藝設備停止運轉后,袋式除塵器的排風機應運行一段時間后,才停止運行。
㈢在袋式除塵器停止運轉期間,定期的進行短時間的運行(空運轉)是保證除塵系統正常運轉較好的維護方法。
 
焦化廠焦爐地面站除塵器改造效果特點
焦爐地面除塵站爐頂部分是帶煙塵捕集設備的除塵裝煤車,由活動煙罩、導煙管、煙氣調節閥、空氣調節閥、安全閥、彈性連接器等組成煙塵抽吸體系。經過彈性連接器敞開集塵干管上的接口翻板閥。裝煤時冒出的煙氣與定量的空氣混合,經集塵干管送到與焦側除塵合為一體除塵地上站凈化處理。另一部分是推焦裝煤合二為一煙塵凈化地上站,在地上站內設風機,離線式脈沖袋式除塵器,帶液力偶合器的排煙機機組,除塵器收回焦粉輸灰設備等以及相應配套的電氣、外表設備,以及壓縮空氣和冷卻水體系。
我公司焦化廠布袋除塵器采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環系統,降低了液壓站的工作溫度。更換了液壓控制系統的全部元件。針對機械限位開關觸壁失靈的現象,使用了磁接近開關作為限位,并對室外線纜進行了防火處理。由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側,大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。