浙江在線10月10日訊 “過去生產一噸普通閥門,電費得花近千元,產值不過8000元左右,現在產值翻了一倍多,電費只增加了200元左右。”談及技改創新帶來的種種好處,浙江漢威閥門有限公司辦公室負責人彭岳年感慨良多,通過技改,企業的萬元產值耗能量比同行業平均水平低30%左右,產值卻連年攀升,今年預計將沖破5000萬元大關。
坐落于云和縣獅山金屬工業區的漢威公司,曾是名副其實的“耗能大戶”,三年前,企業以簡單的貼牌生產為主,年產值2559萬元時,噸標煤產值卻只有472萬元。能耗大、成本高、效益難突破,成為制約企業發展的最大瓶頸。
“是安于現狀,還是謀轉型爭取更大的發展空間,必須二選一。”彭岳年說,2008年,企業第一次把節能降耗作為生產經營的硬指標,并把企業增效與資源節約、環境保護、社會效益等內容結合起來,通過技術改進、設備更新和提高員工節能意識,全力挖潛節能、降低消耗。
為了將企業節能減排目標落實到位,漢威公司將節能目標層層分解細化成指標考核,納入對員工的考核內容,并形成制度化管理。
去年,企業用工業廢砂作基料,分離出石英砂和鐵絲,并投資40多萬元購置了一套固體廢料處理設備將石英砂加工制成苯酚,用于鑄造閥門殼體,這套新型工業廢棄物回收系統將企業生產的廢棄物全部回收再利用,循環經濟實現的年產值逾200萬元。
與此同時,企業還投入120萬元用于改進設備、設施,引進諧波治理、蠟模生產工藝生產線等項目,積極轉變生產方式投入精加工,目前蠟模生產線月產值達100萬元,年產量達1500噸以上,企業成本也隨之迅速降低——每噸閥門產值從8000元提高到16000元的新高,電費成本卻維持在1100元左右。嘗到了技改甜頭后,公司又先后引進了日產光譜儀,并建立了化驗室,全面提升產品質量,實現了“節能與增效并重”。
高科技設備的應用和企業節能意識的提高,使煤電等能源的使用量較過去節省了30%以上,而企業經濟效益則提升了近40%。隨著今年3月位于楊柳河區的6400平方米新廠房投入使用,預計今年漢威公司總產值將突破5000萬元。
來源:麗水日報
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