變“洗大池”為“蒸桑拿”
夾浦工業園引導企業爭當節能減排標兵
湖州在線訊 “我們公司將花費1000多萬元建立自己的污水處理廠,中水回用讓凈化的污水重回生產線,污水再次利用率高達70%。”長興縣夾浦鎮盛發紡織印染有限公司辦公室主任申旭顏說。
盛發公司除了耗資建立自己的污水處理廠外,今年還“鳥槍換炮”,采用德國進口的氣流染缸,換掉了一批舊染缸。氣流缸的工作原理好比是“蒸桑拿”,即先把水氣霧化,以此來完成布料的染色工藝;而傳統的染缸則像是“洗大池”,用液態水來完成染色過程。
一個“蒸桑拿”,一個“洗大池”,染同樣數量的布,用水量大不一樣。傳統的染缸一噸布料需水12噸,而現在一噸布料只要三四噸水。新設備既節省染料又節省水電,還使加工產品的范圍更寬,品質更高。申旭顏說:“這些氣流染缸不僅給企業帶來可觀的經濟效益,更能在節約資源上大顯身手。”
近年來,長興縣夾浦鎮工業園把節能減排作為硬任務,下決心使園內的26家紡織企業全部設立雨污分流工程,把污染的水與雨水分開后,對污水統一進行處理后達標排放。并對園內的13家印染企業均設立了“陽光排放口”,確保每家企業的治污情況全程受到實時監控,有效改善了周邊環境。
在下力氣治污的同時,園區積極引導企業投入資金,更換高能耗、高污染的設備以達到降低能耗增加經濟效益的目標。長興恒鑫紡織印染有限公司的負責人告訴記者:“企業在中水回收再利用上每天能夠節約600噸水。按照夾浦鎮現在的水價,一天能夠省1200元左右,幾年下來,可為企業節約不少資金。”
工業園內的企業不僅在節能節水方面加大了資金投入,在節煤方面,企業也紛紛安裝新式煙道裝置,使熱量回收率達到50%,大大降低了煤的損耗量。恒鑫企業負責人告訴記者:“今年上半年,我們企業已經超額完成了政府要求的10%的節能減排的指標。”據了解,今年上半年各企業在節能減排上的規定指標都已基本完成。
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