為了降低5%……
—— “永興特鋼”節能降耗進程掃描
湖州在線訊 “這套設備和工藝投產后,公司的能耗將降低約5%。雖說是5%,不大,但使公司的能源利用跨上了新的臺階,達到國內同行業的先進水平。”
日前,在永興特種不銹鋼股份有限公司的生產車間內,公司總工程師、副總經理楊輝指著投產不久的“連鑄”生產設備說。
現 場
在“永興特鋼”煉鋼二廠生產現場看到,一個高約10多米、長寬各約7米有余的大鐵箱前,兩條通紅的鋼條正源源不斷地伸出來,鋼條經過冷卻后,隨即被切割機切成不同長度的鋼錠。煉鋼二廠又被公司員工稱為“連鑄車間”,因為該廠采用了一種國內先進的連鑄工藝。
技術人員介紹說,這個全封閉的連鑄平臺內,鋼水從大包(即裝盛鋼水的容器)流入中間包,再由中間包的出水口進入結晶器。鋼水經過結晶形成鋼錠后,才會走出連鑄平臺。
“光連鑄平臺這么一個大鐵箱就投資了3000多萬元,整個連鑄工藝投資超過3.8億元!”楊輝說。
而在煉鋼一廠,生產鋼錠的過程則完全不同。車間內布滿了一個個方形的鋼錠模具。鋼水進入中間包后,通過管道從底下注入模具中,待其冷卻后,卸下模具,鋼錠就成型了。
“鑄造鋼錠的過程中,模鑄需要加熱兩次,連鑄則只需加熱一次。”他說。不僅如此,很明顯地可以看出,連鑄平臺生產的鋼錠光滑而規整;而模鑄生產的鋼錠則表面粗糙,而且鋼錠兩頭都是圓鼓鼓的,顯然需要經過更多的切割。
連鑄工藝只是該公司通過“煉鋼技術改造”實行節能降耗的一項重要內容。
數 據
“實施了投資超過3.8億元的連鑄工藝,能夠降低單位產品能耗約5%。”楊輝看到記者疑惑的眼神,又補充解釋說,節能降耗起點低的時候,可以用較低成本取得明顯效果,但越往后就越難、成本也越大。“這個5%就像是考試成績從94分向99分進軍一樣。”他說。
據悉,目前我國對于特鋼企業有一項強制性標準,要求電爐工序的噸鋼能耗必須小于等于171公斤標煤。而“永興特鋼”此前的噸鋼能耗不到85公斤標煤,還不到國家強制標準的一半;實施了煉鋼技術改造后,“永興特鋼”的噸鋼能耗進一步降到了80公斤標煤。
還有一個更為精確的數字,1至3季度,公司萬元產值能耗僅0.0477噸標煤!說起這個數字,楊輝十分驕傲地說,這個數字不僅在鋼鐵行業、乃至整個制造業領域都是領先的。
這就是永興特鋼對于節能降耗的追求!
目前,永興特鋼噸鋼水耗從原來的3噸降至2.2噸,其中煉鋼過程中的噸鋼水耗僅0.8噸;管坯和線材的綜合成材率分別從90%和87%提高到97%和96%;水循環效率達97%;所有爐渣等固廢100%回收等。
“這些數據說到底其實就是一句話:能源和資源消耗降低了,產品質量卻提高了。”楊輝說。
歷 程
這一系列數據實屬來之不易。
永興特鋼自建立以來就一直在想方設法推進節能降耗。“能源和資源消耗是企業產品成本的重要組成部分,要提高產品的競爭力,成本就必須降低。積跬步,才能至千里;我們公司一直很注重壓縮各類成本,這也是公司核心競爭力的重要組件之一。”公司董事長高興江如是說。
2000年時,永興特鋼電爐的噸鋼電耗約700千瓦時,到2003年已降至約500千瓦時,而到2006年則進一步降至430千瓦時!由此可清晰地看到永興特鋼節能降耗的進程。
但永興特鋼并未就此止步,2007年,公司著手實施煉鋼技術改造項目。
為實施煉鋼技術改造,公司從盧森堡引進了核心技術,實施連鑄工藝,前后歷時兩年,直至今年投入運行;此外,還實施了超高功率電爐取代普通功率電爐、對傳送設備進行高壓變頻或直流調速改造、對輸電過程進行SVC靜態無功補償以提高電能效率、對用水實行“以新補凈、以凈補濁”的“串接用水”模式以提高水循環效率等。
如今,公司電爐的噸鋼電耗已降至400千瓦時左右,噸鋼水耗則從3噸降至2.2噸。
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